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304不锈钢焊管标准:钢铁企业炼轧水处理系统中过滤器的改造


1前言
过滤器在钢铁企业炼轧工序水处理工艺中是****出水水质的重要环节。近期钢材期货价格持续上涨,304不锈钢焊管、304不锈钢方管、304不锈钢带、304不锈钢棒现货价格也水涨船高,再加上原材料铁矿石的供应价格一直上涨,居高不下使得目前钢材市场虽不景气但仍然“涨声一片”,但各个钢贸商也应该看到“涨声”中的危机。以传统的卵石石英沙无烟煤做滤料的过滤器虽然有过滤速度快、滤后水质较好的优点,但存在罐体内滤料漏泄的跑料情况,滤料跑料后进入循环冷却水系统将导致轧机冷却水喷嘴的堵塞,轻则影响产品质量,重则损坏轧机,影响生产的稳定顺行。在钢材价格屡创新高的大背景下,由于季节性的调整,虽然目前供需关系良好,但是不****今后仍然有现在这样的304不锈钢焊管、304不锈钢方管、304不锈钢带、304不锈钢棒需求量,所以后期钢材价格仍然不明朗,需要谨慎。检修中发现,以卵石石英沙无烟煤做滤料的过滤器(以下简称石英沙过滤器)内滤料的混料现象也比较普遍。施工中石英沙过滤器的滤料级配要求严格,滤料级配不当会严重影响出水水质。此外,石英沙过滤器还存在滤料装填复杂,滤料反洗频繁,使用周期短等问题。针对石英沙过滤器存在的不足,对现有的石英沙过滤器进行了改造。
2.1工艺流程
需要改造的过滤器用于轧钢工序开路浊环回水的过滤,为压力式机械过滤器,罐体直径?3000mm。设备参数:过滤能力280T/h、过滤压力350KPa、水头损失h<5m、****滤速40m/h、滤体面积F=7.07m2、设计温度0-608C。
2.2罐体内部结构的改造
利用原有过滤器罐体,对罐体部结构进行改造,同时对滤料进行更换。
改造内容:清除过滤器原有滤料,将介质过滤器内钢结构全部拆除,制作焊接20mm钢板。开孔并安装不锈钢滤帽,不锈钢滤帽技术要求精度0.4-0.8mm且间隙均匀,单个排水量1t/h。按新滤料的重量重新计算并制作支撑件,必须****支撑件受力均匀且在过滤器满负荷运行的条件下支撑件不发生塑性变形。对罐内反冲洗布气管进行更换,****反洗时进气均匀,管上气孔直径5mm以50mm间距双排互成90度角向下均布,采用八角环闭结构。对过滤器内部进行防腐处理。为****过滤器反洗时压力稳定,防止混料,每个过滤器加装自力式压力平衡阀。
钢板焊接要严密平整,不得有虚焊,滤帽必须安装紧固,否则容易导致漏料事故发生。
2.3滤料填充
滤料为瓷球,滤料要求:硬度高、耐磨损、抗压力为2.34Mpa以上,化学性能稳定,不在酸碱中溶解、吸附截污能力强。
根据出水水质的要求选定瓷球的直径。一般当瓷球直径为φ6-10mm时,进水悬浮物200-300mg/l,油20-25mg/l,处理后能达到出水悬浮物≤26-28mg/l,油≤4mg/l。
滤料填充高度为罐体有效容积的1/3-1/2。滤料使用周期不低于3年。
2.4过滤器的反冲洗
过滤器的反洗周期长短可根据投产后的运行情况、出水水质等因素进行调整。每台过滤器一般每隔8-12小时或原水进水口与滤后出水口的压差△h>0.05MPa时,手动干预进行反洗。启动反洗供水泵进行水反洗,进水反洗4分钟后,打开进气阀水汽混合继续反洗8分钟,关闭进气阀用水继续反洗2分钟。反洗时应严格控制反洗水、气的强度和压力。具体参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。
2.5化学清洗
化学清洗采用YZ-830滤料清洗剂,每月对滤料进行两次清洗。洗后水外排。
3结果分析与讨论
通过对过滤器内部结构的改造,并将卵石石英沙无烟煤滤料更换成瓷球滤料,经过一年多的生产运行,没有发生轧机喷嘴堵塞情况。系统检修期间对过滤器开罐检查,滤料无破碎、结块现象。滤后水质指标和水量均能满足生产主线的要求,证明改造是成功的。过滤器改造前后化验数据见表1和表2。
从上面的化验数据可以看出,在水处理系统稳定运行和主线生产正常的条件下瓷球过滤器与石英沙过滤器出水水质接近,瓷球过滤器悬浮物平均去除率为0.37、油平均去除率为0.45与石英沙过滤器悬浮物和油的去除率相近。
4结束语
改造后的瓷球过滤器保留了石英沙过滤器出水水质好的优点。由于滤料单一,不需要进行级配,减少了滤料更换的难度;同时滤料硬度大、耐磨性强,滤料的更换周期得到了延长,尤其是通过将过滤器底部原来的条缝板式配水方式改为钢板滤帽配水方式后,基本上杜绝了滤料跑料现象的发生,杜绝了堵塞主线喷嘴的事故,为生产的稳定顺行提供了可靠的****。

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